各位朋友們(men) 大家好,前幾天,接到這樣的一個(ge) 項目,有一台縫紉機,需要主軸電機一直轉,每轉一圈電機從(cong) 最高的位置紮下,紮到布上麵,然後上升到最高,一台步進電機拉動布條往前走一小格,(在針插下去時要動作完成)不斷循環這兩(liang) 個(ge) 過程,走出如下圖所示的縫線。
這個(ge) 案例的難點在於(yu) 速度的調節,主軸電機的速度非常快(現場是3000轉/分鍾),需要縫紉針插下之前,布條移動完畢,不能在針插下時拉動布條。(這個(ge) 動作其實做了簡化的,實際項目有4個(ge) 步進電機,更加複雜)
一、方案A
使用相對定位指令,通過編下麵的碼器記錄主軸電機的角度,大於(yu) 對應角度時,觸發對應相對定位,定位的速度要非常快。
通過調試,讓縫紉機轉到最高位時,編碼器會(hui) 感應到X2,此時高速計數器會(hui) 清空;此時,可以觀察到,主軸轉動到針剛離開布麵時,C251內(nei) 部的值是70,我們(men) 寫(xie) 程序就可以用這個(ge) 信號,觸發定位的控製程序,D0由其他程序指令移動的位移量,程序如下圖:
問題點:這種做法有一個(ge) 弊病,步進電機動作過快會(hui) 產(chan) 生慣性,導致拉出的長度不均勻。
所以這種案例最好使用同步的功能,就是主軸電機每轉動一定角度,拉布的電機安裝一定比例,走一定的角度。
使用同步功能,一般的控製器是不具備這樣的功能。拿三菱的控製器來說,要使用5U或者Q係列的控製器,購買(mai) 對應的運動控製卡;這樣的成本太高了,對於(yu) 縫紉機這樣一台小型的設備來說,成本劃不來。
二、方案B
可以購買(mai) 國產(chan) 的工控板,工控板性價(jia) 比高,在國內(nei) 小型設備應用非常多;而且隨著自動化行業(ye) 的飛速發展,很多工控板的性能全部超越原裝的三菱品牌的(隻不過在穩定性方向暫時還沒辦法媲美正品三菱和西門子),所以隻需要找到一款帶有同步功能的工控板就能解決(jue) 這個(ge) 問題。
根據該模塊手冊(ce) 裏麵的描述,可以對程序進行優(you) 化,步進電機跟隨C252(即主軸)動作而動作,可以給它設定一個(ge) 比例(齒輪分子/齒輪分母),比如希望高速計數器1個(ge) 脈衝(chong) ,對應步進電機走100個(ge) 脈衝(chong) ,可以編寫(xie) 以下程序:
這樣從(cong) 軸步進電機就能跟隨主軸的動作,實時轉動對應角度,運行起來更加絲(si) 滑。